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如果您正在搜索KH-TG水泥基灌浆料,大概率是设备安装或结构加固工程的现场负责人,急需确认这款材料能否满足二次灌浆的流动度与早强要求。简单说:这是一款加水搅拌即用的高强无收缩灌浆料,关键在于施工时如何避免强度倒缩和灌浆不密实。
以某化工厂压缩机基础二次灌浆为例,地脚螺栓间距仅80mm,常规灌浆料流动度不足导致空洞。KH-TG初始流动度≥300mm,实测可达320mm,能自然填充狭窄间隙。主要适用场景包括:设备地脚螺栓锚固、钢结构柱脚灌浆、梁柱加大截面加固中的栽筋、地铁逆作法施工缝处理。需注意:用于梁柱加固时,需配合界面剂使用,否则新旧混凝土结合面易出现裂缝。
标称1天抗压强度≥50MPa,3天≥60MPa,但这是标准养护条件(20℃±2℃)下的数据。现场冬季施工时,若环境温度低于5℃,实际强度会降低20%以上。膨胀率控制是关键:微膨胀补偿功能可消除收缩,但过膨胀会导致设备底座翘曲。经验上来说,加水率严格控制在12%-14%之间,超过14%时流动度虽好,但28天强度会下降15%-20%。
基面清理必须露出混凝土粗骨料,预湿时间不少于6小时,但表面不能有明水。机械搅拌时,先加80%水搅拌2分钟,再补剩余水搅拌3分钟,总时间不少于5分钟。灌浆从一侧连续进行,利用自流性排出空气,严禁从两侧同时灌入。以某电厂汽轮机基座灌浆为例,使用竹片插捣配合模板外侧敲击,密实度检测合格率100%。
灌浆后12小时内必须开始养护,否则表面失水过快会产生塑性收缩裂缝。冬季施工时,养护温度不得低于0℃,覆盖塑料薄膜后加岩棉被,实测内部温度可维持在8℃-12℃。参照GB/T 50448-2015第7.3条,养护时间不少于14天。实际项目中,曾因养护中断导致表面起砂,后期修补费用是正常施工的3倍。
验收时按GB/T 50448-2015进行:流动度测试用截锥圆模,跳桌跳动25次;抗压强度试件尺寸40mm×40mm×160mm,标准养护。对于设备二次灌浆,还需满足GB 50204-2015中关于后浇带的要求。现场留样时,每50吨为一个检验批,不足50吨按一批计。以某桥梁支座灌浆为例,留样3组,28天强度均≥65MPa,满足设计要求。
当环境温度低于5℃时,常规KH-TG水泥基灌浆料的凝结时间会延长至8-10小时,早期强度发展明显滞后。某北方风电基础灌浆工程中,实测0℃环境下未调整配合比的浆体,24小时抗压强度仅为设计值的35%。为此,需采用低温型外加剂方案:将拌合水温度控制在30℃-40℃,同时掺入占胶凝材料质量0.8%-1.2%的早强型减水组分。注意严禁直接添加氯化钙类防冻剂,因其会诱发钢筋电化学腐蚀。经实验室对比,采用复合甲酸钙与三乙醇胺体系后,-5℃条件下12小时强度可达20MPa以上,满足拆模要求。现场施工时还需缩短拌合时间至4分钟,且出机温度不得低于10℃。
对于厚度超过500mm的大体积设备基础,水化热集中释放易导致中心温度超过65℃,形成温度梯度裂缝。某钢厂轧机底座灌浆(尺寸6m×4m×1.2m)曾出现此类问题,后期采用环氧树脂注浆修补,成本增加40万元。解决方案分三步:首先在配合比中掺入15%-20%的粉煤灰替代水泥,实测7天水化热峰值降低28%;其次在灌浆体内部预埋DN25冷却水管,通水流量控制在1.5m³/h,进出水温差≤5℃;最后在模板外侧包裹50mm厚聚氨酯保温板,使内外温差控制在20℃以内。监测数据显示,采用上述措施后,中心最高温度仅52℃,28天强度仍达72MPa,无贯穿性裂缝。
当基面为旧混凝土或钢材时,界面粘结强度直接决定灌浆层服役寿命。某港口起重机轨道改造工程中,原混凝土基面未进行凿毛处理,仅简单清扫即灌浆,3个月后出现20%面积脱空。正确做法是:对旧混凝土基面用高压水射流(压力≥35MPa)冲毛,露出新鲜骨料,粗糙度控制在3-5mm;对钢基面则需进行喷砂除锈至Sa2.5级,表面粗糙度Ra≥50μm。随后涂刷界面剂,推荐采用双组分环氧基界面剂,涂刷厚度0.3-0.5mm,在指干状态(约30分钟)内完成灌浆。实验室拉拔试验表明,经此处理的界面粘结强度可达2.8MPa,远超规范要求的1.5MPa。某跨海大桥支座灌浆应用此工艺后,5年监测无脱空现象。
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