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在桥梁支座灌浆或设备基础二次灌浆时,普通混凝土因骨料粒径大、流动度差,很难填满狭小缝隙。这时候就得用无沙混凝土粘接剂——它本质上是去掉粗骨料的水泥基灌浆料,专门解决窄缝、薄层、高粘接强度的施工难题。说白了,它就是为“塞不进石子的地方”设计的专用粘接材料。
从材料组成上看,它由高标号水泥、精选细骨料(最大粒径不超过4.75mm)和专用外加剂复配而成。和普通混凝土最大的区别就是不含粗骨料,所以能轻松流进5mm到30mm的窄缝里。实际操作中,我们常把它叫做“细石灌浆料”或“无收缩水泥基粘接剂”。
按照GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料应用技术规范》的分类,这种材料属于Ⅲ类或Ⅳ类灌浆料,流动度要求大于300mm,24小时抗压强度要达到20MPa以上。现场搅拌时水料比通常控制在0.13到0.15之间,比普通砂浆稀得多。
经验上来说,它的粘接强度能达到旧混凝土面的1.5倍以上。去年处理一个立交桥的支座更换项目,我们用这种材料灌了32个支座,28天后取芯检测,粘接面全部断在旧混凝土一侧,说明粘接剂本身的强度已经超过了基层。
普通砂浆的收缩率在0.1%到0.3%之间,干了之后和旧混凝土之间会拉开一条微缝,水汽一渗进去,钢筋就开始锈。而无沙混凝土粘接剂通过膨胀组分补偿收缩,限制膨胀率能控制在0.02%到0.05%之间,基本上做到“零收缩”。
再说流动度。普通混凝土塌落度做到200mm就稀得离析了,但灌浆料的流动度要求是300mm起步,而且2小时后流动度损失不能超过20%。这个指标靠的是聚羧酸减水剂和缓凝组分的配合,不是多加水就能解决的。
以某高铁站房设备基础灌浆为例,原来的方案用C40细石混凝土,结果因为钢筋太密,振捣棒根本插不进去,拆模后发现蜂窝麻面占了30%。后来换成无沙混凝土粘接剂,靠自流平就填满了所有角落,28天强度反而到了55MPa。
第一步是确认水料比。包装袋上写的推荐值一般是13%到15%,但现场要根据温度和湿度微调。夏天35℃以上时,水温高、蒸发快,建议用冰水把料温降到25℃以下,水料比取上限15%;冬天5℃以下时,要用40℃温水拌和,水料比取下限13%。
搅拌必须用机械搅拌器,转速不低于800转/分钟。先加水后加粉料,搅拌3分钟停30秒,再搅拌2分钟。经验告诉我,很多工人图省事用手电钻加搅拌头,转速不够,外加剂没充分溶解,灌进去之后表面会浮一层水,那强度直接打八折。
搅拌好的料要在30分钟内用完。实际操作中,我们按“一次搅拌量不超过3袋(每袋25kg)”来控制,因为超过这个量,后面灌的料已经开始初凝了,流动度下降,容易堵管。
第一个是基面处理。旧混凝土面必须凿毛,露出新鲜骨料,然后用高压水枪冲洗干净,不能有浮灰和油污。有个风电塔筒基础灌浆项目,工人没凿毛直接灌,结果28天后用锤子一敲,粘接剂整块掉下来,粘接强度连1MPa都不到。
第二个是模板支设。因为材料流动性好,模板必须密封严实,尤其是底部和接缝处,用密封胶条或快干水泥堵死。有一次在钢厂设备基础灌浆,模板底部留了3mm的缝,结果灌了20分钟漏了半吨料,现场一片狼藉。
第三个是养护。灌完后24小时内不能受振动,表面要用湿麻袋覆盖并定时洒水,或者刷养护剂。温度低于5℃时要采取保温措施,比如覆盖棉被或使用电热毯。养护不到位的话,表面会起砂、开裂,28天强度可能连设计值的70%都达不到。
去年处理过一座跨海大桥的支座更换项目。原设计用环氧树脂砂浆,但现场湿度太大(85%以上),环氧树脂固化慢,而且和混凝土的热膨胀系数差太多,通车三个月就出现了脱空。后来我们改用无沙混凝土粘接剂,配合早强型配方,4小时抗压强度就达到了25MPa,满足了当天换支座、当天通车的工期要求。
施工时遇到一个实际问题:桥墩顶面有旧环氧残留,打磨不掉。我们用角磨机加钢丝刷处理了两遍,再用丙酮擦洗,然后涂了一层界面剂。灌浆时从一侧连续注入,另一侧留排气孔,保证没有气泡窝在下面。最终28天抗压强度62MPa,粘接强度3.8MPa,比设计值高了40%。
这个案例说明,材料选对了只是第一步,基面处理和施工工艺才是决定成败的关键。对于有旧环氧或油污污染的基层,一定要做拉拔试验验证粘接效果,别光看材料说明书上的数据。
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