行业资讯
搜索“KH-TG风电灌浆料”的工程师或采购,最关心的是这款材料能否满足风机基础在极端工况下的抗疲劳性能,以及现场施工中如何避免空鼓和强度不达标。本文基于15年现场经验,重点解析这款材料的实际施工控制要点和性能验证数据。
KH-TG风电灌浆料提供C80至C120多个强度等级,但实际选型不能只看标号。以C100为例,按GB/T 50448-2015标准检测,其28天抗压强度需达到100MPa以上,但现场施工中,水灰比偏差0.5%就可能造成强度波动10-15MPa。经验上来说,陆上风机基础锚栓灌浆,建议选用C110等级,预留安全余量应对冬季低温施工的影响。我经手的山东某风电场项目,使用C110材料,实测28天强度达到128MPa,远超设计要求的110MPa。
基础凿毛不是越深越好,按JGJ 145规范要求,凿毛深度控制在5-10mm,露出粗骨料即可。灌浆前24小时湿润基础,但灌浆前1小时必须吸干明水——这个时间节点很多现场会搞错。实际操作中,用鼓风机配合棉纱清理,比单纯用压缩空气更彻底。有一次在河北项目,因为基础表面残留油污没处理干净,导致灌浆层与基础界面粘结强度下降30%,后来不得不返工。
KH-TG的加水量严格控制在12.5%(重量比),这个比例是经过大量试验优化的。水温影响很大:夏季用5℃冷水,冬季用30-60℃温水,水温超过60℃会导致材料速凝,流动度损失加快。搅拌时间用机械搅拌1-3分钟,但经验上2分钟最合适——时间太短干粉没充分润湿,太长又会引入气泡。现场实测流动度应达到300-350mm(按GB/T 50448流动度测试方法),低于280mm时不能灌浆,需要检查加水是否准确或材料是否受潮。
灌浆必须从一侧连续注入,直到另一侧溢出,这是为了排空空气。但实际操作中,如果设备底座面积超过10㎡,单侧灌浆可能导致远端空气排不干净。以某2.5MW风机基础为例,锚栓分布直径达3.6米,我们采用“高位漏斗法”配合两侧交替灌浆,每侧灌浆高度不超过100mm,分段长度控制在7米以内。灌浆过程中用竹板条在浆料中缓慢拉动导流,帮助排出气泡——注意不能振捣,否则会导致骨料下沉、浆体分层。
灌浆完成后立即覆盖塑料薄膜保湿,24小时后覆盖岩棉被保温,冬季施工时养护温度必须保持在5℃以上。很多项目在终凝后12小时就拆模,这是错误的——按GB 50550规定,拆模时间不应早于24小时,且拆模后仍需继续保湿养护7天。验收时除了检查28天强度报告,还应在现场做回弹检测,同时观察灌浆层表面是否有泌水痕迹或裂缝。如果发现表面有泌水,可在终凝前撒少量干料吸收,但这个方法不能解决内部泌水问题,关键还是控制好加水量和搅拌均匀度。
Copyright © 2002-2026 备案号:豫ICP备2026007323号-1
服务热线
