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KH-TG水下抗分散灌浆料

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水下工程选材,最怕的就浇筑时水泥被水冲走、强度上不去。KH-TG水下抗分散灌浆料的核心价值,就是通过絮凝剂让浆料入水不离析、自流平自密实,解决沉井封底、水下承台这类施工中混凝土被水稀释的难题。

材料性能:抗分散靠的不是“堵”,而是“絮凝”

很多同行误以为水下灌浆料是靠增加黏度来“堵水”,实际不然。KH-TG这类材料掺入的絮凝剂,遇水后分子链迅速展开,形成网状结构,把水泥颗粒和骨料“网住”,使其在自由落水过程中不发生分离。以我们现场实测数据为例:在20℃标准环境下,按13%水料比拌制,初始流动度可达280mm以上,30分钟保留值不低于240mm,满足水下自流平施工要求。

强度指标上,依据GB/T 50448-2015《水泥基灌浆材料》标准检测,水下成型试件28天抗压强度不低于50MPa,与同条件陆上成型试件强度比大于90%。实际工程中,我曾遇到潮汐段施工,材料在海水浸泡环境下7天强度仍达到设计值的75%,说明其抗分散能力足以应对水流扰动。

施工准备:模板顶部必须高出水面20cm,这是经验教训

支模环节有个细节容易被忽略:模板顶部必须高出水面20cm以上。操作中,我们先用模板把浇筑区围起来,保证内部水为静态水,然后从模板一侧连续灌浆。随着浆料注入,模板内的水从顶部被排出,最终浆料完全置换水。如果模板顶部和水面齐平,最后排出的水会裹挟部分浆料,导致顶部出现浮浆层,强度大打折扣。

另外,搅拌时严禁多加水。水料比13%是出厂配比,多加水会破坏絮凝剂效果,导致抗分散性能下降。经验上,先加2/3水搅拌3分钟,再加剩余水搅拌至均匀,总搅拌时间控制在5分钟以内。拌好的浆料必须在15分钟内用完,超过时间絮凝剂会提前反应,流动度损失很快。

水下浇筑操作:敲击模板不是走过场,是排除气泡的关键

灌浆过程中,适当敲击模板是为了帮助气泡上浮排出。实际施工时,用木槌从模板底部开始,由下往上均匀敲击,每敲击一次观察浆料是否填满角落。如果敲击后模板局部发出空鼓声,说明该处有气泡滞留,需要补灌或调整浇筑速度。

对于厚度超过150mm的结构,必须采取温控措施。我们在某码头承台修补工程中,浇筑层厚200mm,分两层浇筑,间隔时间控制在初凝前(约40分钟),同时在模板外侧覆盖保温棉,防止内外温差过大产生温度裂缝。养护方面,灌浆完毕后裸露部分立即喷洒养护剂,或者覆盖塑料薄膜加湿草袋,保持湿润养护不少于7天。

低温环境下的应对措施

国标检测数据是在20±1℃环境下测得的,实际工地温度往往偏低。当环境温度低于5℃时,絮凝剂的水化反应速度减慢,终凝时间会从标准条件下的6-8小时延长到12小时以上,早期强度形成也相应滞后。遇到这种情况,我们一般采取两个措施:一是用温水拌和(水温控制在30-40℃),二是浇筑后立即覆盖保温材料,必要时搭设暖棚。日平均气温低于5℃时,建议暂停水下灌浆作业。

质量验收与常见问题处理

水下灌浆完成后,验收重点检查两项:一是浇筑体表面是否平整,有无明显水囊或分层;二是取芯检测强度,按GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》要求,每100m³至少取一组芯样。如果芯样表面有蜂窝或夹泥,说明灌浆过程中水流扰动过大或模板漏水,需要局部凿除重新浇筑。

实际操作中,我还遇到过潮汐段施工时,涨潮导致模板内外水压差变化,浆料被“顶”出来的情况。解决办法是在模板底部预留泄水孔,灌浆时先封闭,待潮水退去后再打开排出多余水。这些细节在规范里不会写,但现场遇到一次就记住了。

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