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环氧注射式植筋胶

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环氧注射式植筋胶目前加固改造工程中应用最广后锚固材,核心解决的是混凝土结构上植筋的锚固力与施工效率问题。本文从15年现场施工经验出发,结合GB 50367-2013《混凝土结构加固设计规范》与JGJ 145-2013《混凝土结构后锚固技术规程》,讲清楚选材、施工与验收中的关键控制点。

选环氧注射式植筋胶还是普通植筋胶?

很多工地上还在用桶装环氧胶现场搅拌,但实际锚固效果差异很大。环氧注射式植筋胶是双组分管装,通过静态混合器出胶,配比准确、无浪费。以某地铁站后开孔植筋为例,使用注射式胶体,拉拔测试全部达到设计值,而现场搅拌胶因配比误差导致3根锚固力足。从GB 50367要求看,植筋胶的劈裂抗拉强度应不低于8.5MPa,注射式产品出厂即达标,现场无需二次调配。

操作中注意:注射式胶体适用于直径12mm至32mm的钢筋,孔径比钢筋大4-6mm。过小会导致胶层太薄,锚固力下降;过大则浪费胶水且易产生气泡。经验上来说,钻孔深度按15d(d为钢筋直径)控制,抗震区按20d。

钻孔与清孔:90%的锚固失败出在这一步

钻孔看似简单,但孔径、孔深、垂直度三者必须同时满足。用冲击钻钻孔时,遇到钢筋要换位重钻,不能强行打断主筋。清孔是重中之重——用气筒吹净粉尘后,再用专用毛刷来回刷3次,最后再吹一次。某加固工程因省略刷孔步骤,拉拔时3根钢筋滑脱,检测发现孔底残留粉尘厚度达2mm。

按照JGJ 145要求,清孔后孔内应无可见粉尘、油污或积水。若孔壁潮湿,需先用热风机干燥至表面干燥,否则环氧胶与基材粘结强度会下降30%以上。实际操作中,可用压缩空气配合吸尘器,效果比单纯气吹好得多。

注胶与锚固:胶量控制是技术活

注胶时从孔底开始,边注边退管,避免空气卷入。胶量填充至孔深的2/3即可——钢筋插入后胶体会被挤压至孔口,若注满则胶水溢出过多,浪费且污染工作面。以直径20mm、孔深300mm为例,单孔注胶量约80ml。

钢筋插入时需缓慢旋转拧入,同时上下抽动2-3次,确保胶体均匀包裹钢筋表面。固化期间严禁扰动,温度20℃以上时初凝时间约30分钟,完全固化需24小时。温度低于5℃时,固化时间延长至48小时以上,此时应选用低温型环氧注射式植筋胶。

固化养护与拉拔验收:不能只看时间

固化期间要防止水浸和振动。某桥梁加固工程在固化12小时后遭遇暴雨,部分植筋孔进水,导致粘结强度下降。正确做法是:固化前用防水胶带封堵孔口,养护期间设置警示标识。按GB 50550-2010要求,同规格、同批次的植筋应随机抽取3%且不少于5根做拉拔试验,承载力设计值不应低于钢筋屈服强度的80%。

实测数据:某商业楼改造中,使用环氧注射式植筋胶锚固直径25mm钢筋,养护28天后拉拔破坏荷载达280kN,远高于设计值210kN,破坏形式为钢筋颈缩断裂,胶体完好。这说明锚固力已超过钢筋自身强度,属于理想的延性破坏。

常见问题:胶体不固化或锚固力不足怎么办

胶体不固化最常见原因是配比错误——注射式产品若混合器堵塞或前端未排胶,会导致双组分未混合均匀。解决办法:每次更换胶管时,先排出前端约10cm胶体,确认颜色均匀后再注胶。若已注入不固化胶体,必须清除重做。

锚固力不足多源于孔壁未处理干净或孔内积水。以某地下车库植筋为例,孔内积水未排干,拉拔时胶体与孔壁脱开。处理方案:用热风机干燥孔壁后,再注胶植入钢筋,养护后复检合格。另外,钢筋表面若有油污或锈皮,需用钢丝刷打磨至露出金属光泽,否则粘结力下降50%以上。

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